近日,中國石油大港石化公司2013年節能減排統計數據出爐。這個擁有近50年歷史的駐濱海新區央企去年全年完成了節能量1.6萬噸標準煤,同比超額完成0.59萬噸標準煤,實現了節能減排與經濟效益增長的雙贏,并且各項主要經濟技術指標也同比大幅攀升。
“作為煉化企業,我們在建設質量效益型企業的同時,非常重視生態環境保護,所以堅持綠色生產,長期的努力讓我們做到了既降低能耗、為社會提供清潔能源,又和濱海新區市民共享碧水藍天。”大港石化副總工程師季德偉說,而為了實現這一圖景,多年來,他們累計投入上億元資金破解節能減排難題,不斷改進生產裝置、推廣節能工藝、進行廢氣無害化處理,助力美麗天津建設。
裝置改造創效900萬元
作為大港石化公司的能耗“大戶”,催化裂化裝置占公司總能耗的30%左右。為降低這一裝置能耗,大港石化依托新工藝、新技術,實施了催化裂化裝置熱進料改造,這讓催化原料由先冷卻進罐區改為不經冷卻直接進入裝置。據了解,投用后的催化進料溫度升高了45℃,年節能創效達900萬元。
與此同時,大港石化還對催化裂化裝置再生系統進行冷再生劑循環(CRC)改造。據介紹,該項目投產后,裝置運行條件和產品分布都有明顯改善,裝置液體收率也提高了1.99個百分點,并且每噸原料的能耗降低了6.73千克標油,累計增效4861萬元。
除了節能降耗,大港石化還拿出專項資金整治儲焦場粉塵,降低煉化企業在生產過程中排出的粉塵,并主動關停高耗低效的煅燒焦裝置,最大限度地減少污染,實現了污染物的減量化、達標排放。
“油老虎”熱效率提升0.2%
加熱爐稱得上是煉化企業消耗能源的“油老虎”,在業內,加熱爐熱效率每提高1%,就能節省燃料2%以上,對企業降低能耗有著重要意義。對此,大港石化推出了一系列科學招法應對。據介紹,公司每周都對加熱爐運行狀況進行點評,每月底對加熱爐現場管理及熱效率等排名;同時,公司還通過對員工開展加熱爐競賽,總結出需要查改的問題,從而提升加熱爐熱效率。
“為解決焦化加熱爐熱效率低的問題,我們在線更換了焦化爐空氣預熱器,新設備投用后,效果非常明顯。”大港石化有關負責人告訴記者,焦化爐主煙道擋板全關,鼓、引風機聯鎖投用,排煙溫度為140℃以下,空氣預熱后溫度220℃,較投用前提高170℃,而且熱效率達到92.0%以上,節省瓦斯消耗約每小時135立方米。截至目前,大港石化加熱爐平均熱效率已由去年上半年的91.3%升到了91.5%,合計節約燃料22.5萬立方米。
供暖節約蒸汽5萬噸
為強化節能減排效果,降低水電氣風等能源消耗,近年來,大港石化開始調節能源梯級利用,實施“低溫熱”系統改造。2012年,該公司在廠區南區實施低溫熱系統改造后,節約蒸汽59316噸;去年又對罐區、系統管網及外供采暖進行了低溫熱改造,將原有蒸汽供暖改為由南區熱水站統一供暖。預計今冬供暖可節約蒸汽5萬噸,節能3372.4噸標油。
此外,在節水方面,去年全年,大港石化通過加強污水處理設施運行管理和凝結水回收利用,節水45萬噸,節約成本240多萬元。在資源回收利用上,該公司先后建成投用了焦化大吹氣回收、氫氣平衡項目,并且消滅了“火炬”,優化了氫氣資源利用,使企業每年可回收瓦斯280萬方、氫氣7140萬方,共節約成本3000萬元。不僅如此,公司還實施了“三泥”進焦化回煉改造,實現了“三泥”無害化處置,目前每天可回煉污泥30余噸、節約蒸汽14噸,年節約成本1100多萬元。
為強化節能減排效果,降低水電氣風等能源消耗,近年來,大港石化開始調節能源梯級利用,實施“低溫熱”系統改造。2012年,該公司在廠區南區實施低溫熱系統改造后,節約蒸汽59316噸;去年又對罐區、系統管網及外供采暖進行了低溫熱改造,將原有蒸汽供暖改為由南區熱水站統一供暖。預計今冬供暖可節約蒸汽5萬噸,節能3372.4噸標油。
此外,在節水方面,去年全年,大港石化通過加強污水處理設施運行管理和凝結水回收利用,節水45萬噸,節約成本240多萬元。在資源回收利用上,該公司先后建成投用了焦化大吹氣回收、氫氣平衡項目,并且消滅了“火炬”,優化了氫氣資源利用,使企業每年可回收瓦斯280萬方、氫氣7140萬方,共節約成本3000萬元。不僅如此,公司還實施了“三泥”進焦化回煉改造,實現了“三泥”無害化處置,目前每天可回煉污泥30余噸、節約蒸汽14噸,年節約成本1100多萬元。
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