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PM2.5團聚除塵超低排放技術(shù)
來源:中國節(jié)能產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 時間:2017-5-3 11:52:17 用手機瀏覽

  1.背景介紹

“PM2.5團聚除塵超低排放技術(shù)”由武漢天空藍(lán)環(huán)保科技有限公司與華中科技大學(xué)煤燃燒國家重點實驗室共同合作,歷經(jīng)15年所研發(fā),得到國家科技部“863計劃”、“973計劃”等立項持續(xù)支持,獲批專利十多項,擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán),榮獲教育部頒發(fā)的自然科學(xué)獎一等獎,在今年2月通過的環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會鑒定上,被認(rèn)定是目前國內(nèi)有效控制化石燃料PM2.5排放的重大科研成果,達(dá)到國際先進水平。

   2.技術(shù)原理

工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵顆粒物的粒徑范圍很廣,在正常運行工況下,傳統(tǒng)除塵器可以捕集絕大多數(shù)大顆粒物,但對于小于1μm、難電荷、不潤濕的細(xì)顆粒物(PM2.5)難以捕集。“PM2.5團聚除塵超低排放技術(shù)”通過在燃后區(qū)傳統(tǒng)除塵器前增設(shè)團聚裝置,在團聚裝置中采用霧化系統(tǒng)在煙道中噴入化學(xué)團聚劑,可使得細(xì)顆粒物團聚成鏈狀和絮狀,附著于大顆粒物,最后,再由傳統(tǒng)除塵器對團聚后的大顆粒物進行捕集,從而使煙塵排放達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

團聚劑的溶劑使用工業(yè)水,可以消耗部分脫硫廢水。脫硫廢水為電廠石灰石濕法脫硫系統(tǒng)中脫硫塔內(nèi)排放的廢水,團聚劑中所使用的電廠脫硫廢水是經(jīng)過中和、絮凝及沉淀等化學(xué)方法處理后的脫硫廢水。從出水箱中引出處理后的脫硫廢水,進行試驗。試驗前,采集脫硫廢水進行了噴霧試驗,并未有堵塞噴嘴的情況出現(xiàn),且噴嘴采用不銹鋼材質(zhì)鑄造,未見腐蝕現(xiàn)象發(fā)生。脫硫廢水噴入煙道后即蒸發(fā)掉了,也不會對后續(xù)脫硫廢水處理設(shè)備造成影響。

另外,考慮到脫硫廢水對煙道的腐蝕,霧化系統(tǒng)采用專利噴槍則按照霧化角為30°進行設(shè)計,該設(shè)計可保證無煙氣情況下,沒有水霧撞擊到煙道壁面。而實際的運作中,噴嘴霧化角為22°,再加上煙氣流場的情況,更能夠確保水霧不碰壁,有效降低脫硫廢水對煙道的腐蝕。

3.關(guān)鍵技術(shù)

①細(xì)顆粒物潤濕技術(shù):針對部分憎水性顆粒難以潤濕的現(xiàn)象,通過在團聚劑中添加表面活性劑和無機鹽,可加速細(xì)顆粒物進入團聚劑液滴內(nèi)部,增強潤濕性能,提高濕法脫硫的除塵效率。

除塵技術(shù)

②絮凝團聚技術(shù):通過在團聚劑中添加高分子化合物和pH調(diào)節(jié)劑,可使顆粒物之間以電性中和、吸附架橋的方式團聚在一起,增強團聚效果。

除塵技術(shù)

③比電阻調(diào)節(jié)技術(shù):通過在團聚劑中添加無機鹽和活性離子,增強顆粒物的導(dǎo)電性,降低煙氣溫度,可調(diào)節(jié)顆粒物比電阻,提高除塵效率。

除塵技術(shù)

4.工藝流程

團聚制備系統(tǒng)置于控制室內(nèi),全程通過智能控制系統(tǒng)實現(xiàn)其自動控制完成。團聚劑采用工業(yè)水稀釋后,壓縮空氣為團聚劑噴入煙道提供動力,霧化系統(tǒng)部分采用我司專利產(chǎn)品噴槍將團聚劑噴入煙道,使煙塵中細(xì)顆粒物團聚成鏈狀和絮狀,附著于大顆粒物,再由傳統(tǒng)除塵器對團聚后的大顆粒物進行捕集,達(dá)到高效除塵效果,實現(xiàn)超低排放。

除塵技術(shù)

5.主要技術(shù)優(yōu)勢

在細(xì)微顆粒團聚技術(shù)中,常規(guī)的除塵技術(shù)對細(xì)顆粒物的脫除效率很低。如:電團聚電廠排放的μm荷電能力弱;熱團聚耗時長;聲團聚需耗費大量電能,且會產(chǎn)生噪聲;湍流團聚需在高溫大Re數(shù)條件下效果才明顯;磁團聚清除和解磁粒子較困難;光團聚成本大等各種因素,所以燃煤、化工等行業(yè)在“超低排放值”面前改造困難。

相比之下,“PM2.5團聚除塵超低排放技術(shù)”創(chuàng)新采用化學(xué)團聚的方式綜合解決了這些問題:

節(jié)能,無需大功率動力源,不增加原系統(tǒng)風(fēng)阻,除塵后煙氣溫度變化小,不需要二次加熱。

減排,煙氣經(jīng)除塵后,濃度可降至5mg/Nm3以下,多環(huán)節(jié)協(xié)同除塵可實現(xiàn)“近零排放”,減排效果不受燃后區(qū)煙塵濃度影響。

穩(wěn)產(chǎn),在線施工,不改變現(xiàn)有除塵設(shè)備和除塵器運行參數(shù)、施工周期短,系統(tǒng)智能控制。

經(jīng)濟,該系統(tǒng)投入費用比已知的其他系統(tǒng)投入費用可降低60%以上、運行與維護費用低。

環(huán)保,團聚劑稀釋液可采用工業(yè)水,無廢水排放,沒有二次污染。

節(jié)地,團聚制備系統(tǒng)位于團聚控制室內(nèi),控制室占地面積小僅需96㎡,安裝位置靈活,選址不受限制、不需要增加大型設(shè)備。

6典型案例在水泥廠窯頭靜電除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用:

應(yīng)用單位:山陰炫昂建材有限公司

噸位:2500t/d

除塵裝置:靜電除塵器+團聚強化除塵技術(shù)

使用情況:該生產(chǎn)線除塵器前煙氣量為310000m3/h,除塵器后顆粒物濃度為35mg/Nm3。2015年10月,在不改變原有工況下,在燃后區(qū)傳統(tǒng)除塵器前安裝團聚系統(tǒng)后經(jīng)不斷調(diào)試測試,顆粒物排放濃度下降至7.9mg/Nm3,顆粒物排放濃度下降效率達(dá)77%,通過了環(huán)保局檢測驗收。

在煤矸石循環(huán)硫化床布袋除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用:

應(yīng)用單位:山西永皓煤矸石發(fā)電有限公司

機組:50MW

除塵裝置:布袋除塵器+團聚強化除塵技術(shù)

使用情況:2015年5月永皓煤矸石發(fā)電廠在除塵器前加裝了一級團聚除塵系統(tǒng)后,顆粒物排放濃度下降31%,通過了朔州市環(huán)保局檢測。

在煤粉爐靜電除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用:

應(yīng)用單位:國電豐城發(fā)電有限公司

機組:340MW

除塵裝置:靜電除塵器+團聚強化除塵技術(shù)

使用情況:通過在原電除塵器前增加團聚技術(shù),來提高靜電除塵器對PM2.5細(xì)顆粒物的脫除效率。技改后,項目通過168h試運,由江西省環(huán)保廳環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測,靜電除塵器出口煙塵濃度為9.9~14.7mg/Nm3(技改前為30.8~52.9mg/Nm3),煙塵濃度下降68.90%;脫硫塔出口煙塵排放濃度為1.1~2.8mg/Nm3(技改前為12.6~17.8mg/Nm3),煙塵濃度下降88.79%,通過了江西省環(huán)保廳驗收,其中顆粒物排放濃度低于5mg/Nm3。


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