大慶油田采油十廠積極創(chuàng)建節(jié)能型企業(yè),截至12月4日,已從“電老虎”嘴里搶回860萬千瓦小時電。
在滿足生產(chǎn)的前提下,把非節(jié)能電機更換為節(jié)能電機。今年,大慶采油十廠已在286口井更換節(jié)能電機,綜合節(jié)電達到20.79%,系統(tǒng)效率上升2.04%,平均單井日節(jié)電20.74千瓦小時。耗電大戶變成了節(jié)電大戶。
精細管理,確保電網(wǎng)平穩(wěn)運行。電是油田生產(chǎn)運行的動力源,油田生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)幾乎都要“吃”電。
節(jié)能降耗離不開精細管理。大慶采油十廠著力抓好電網(wǎng)經(jīng)濟運行,千方百計提高電網(wǎng)運行質(zhì)量,對10千伏電網(wǎng)重點進行動態(tài)化檢修,對低壓配電網(wǎng)進行精細點項檢修,對跨越農(nóng)電線路、樹木的10千伏線路安裝導線絕緣護管,保證了電網(wǎng)安全、平穩(wěn)、經(jīng)濟運行。同時,這個廠不斷加強防竊電管理,嚴厲打擊竊電等違法行為,減少了電量流失。
采油十廠不斷推廣應用節(jié)電新技術(shù),對主要能耗設(shè)備和工藝系統(tǒng)進行節(jié)能技術(shù)改造,讓落后設(shè)備“下崗”。這個廠每年都對老、舊設(shè)施進行更新改造,并推廣應用經(jīng)實踐證明的技術(shù)成熟、節(jié)電效果明顯的油田抽油機專用節(jié)電器。
在生產(chǎn)中,部分抽油機井因負荷大,皮帶壽命短,平均單井年浪費電能1200千瓦小時。為有效延長皮帶使用壽命,提高抽油機井皮帶傳動效率,降低因皮帶打滑造成的電能浪費,大慶采油十廠在107口皮帶打滑嚴重的抽油機井上安裝了皮帶漲緊器,收到了較好的節(jié)電效果。
采用機泵涂膜技術(shù),提高機泵運轉(zhuǎn)效率。由于機泵運行時間長,內(nèi)部葉輪等部件腐蝕、結(jié)垢嚴重,導致泵效較低,造成電能浪費。這個廠通過試驗研究,對機泵實施涂膜技術(shù)改造。改造后,機泵具有較強的抗腐蝕性,泵效提高約3.3%,具有較好的節(jié)電效果。每臺機泵涂膜后,年節(jié)約電量折合人民幣約10萬元。
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