本文介紹了永磁調(diào)速器的工作原理,與高壓變頻器做了比較,并詳細(xì)介紹了永磁調(diào)速器在電廠灰漿泵系統(tǒng)中的應(yīng)用。通過永磁調(diào)速器改造的灰漿泵系統(tǒng),其節(jié)電率達30.86%,振動降低60-85%,電磁輻射遠小于運行中的電機產(chǎn)生值。最后得出結(jié)論永磁調(diào)速簡單可靠、綠色節(jié)能,必將得到更廣泛的應(yīng)用。
中石化某熱電廠的除灰系統(tǒng)分為干除灰和水力除灰兩種方式。水力除灰系統(tǒng)有三臺離心灰漿泵, 系統(tǒng)布置如圖1所示。其中:1#,3#灰漿泵配置相同,電機型號:JS136-4;功率:220kW;供電電壓:6kV;額定輸出轉(zhuǎn)速:1480rpm;渣漿泵型號:ZM150-H-95;額定流量:290m3/h。2#灰漿泵,電機型號:JS148-6/310;功率:310kW;供電電壓:6kV;額定輸出轉(zhuǎn)速:987rpm;渣漿泵型號:150Z-95。
灰漿泵系統(tǒng)原設(shè)計采用兩投一備運行方式。干出灰系統(tǒng)投用后采用一投一備運行方式,實際運行中存在以下問題:
灰漿池進出灰漿量嚴(yán)重不平衡,通過人工觀察決定開停電機,導(dǎo)致高壓電機啟停頻繁,系統(tǒng)故障率高。 灰漿泵系統(tǒng)自動化程度低,運行可靠性低。 往灰漿池中注入回水,浪費電能和水資源。 現(xiàn)場環(huán)境惡劣,濕度大,粉塵含量高。 灰渣泵磨損大,曾發(fā)生過堵轉(zhuǎn)事故。 現(xiàn)場空間狹小,不適宜采用高壓變頻器。
通過反復(fù)論證,最后放棄高壓變頻器而采用永磁調(diào)速器對該灰漿泵系統(tǒng)進行技術(shù)改造。

永磁調(diào)速器的結(jié)構(gòu),主要由兩部分組成,一部分是安裝在負(fù)載側(cè)的磁轉(zhuǎn)子,另一部分安裝在動力機側(cè)的銅轉(zhuǎn)子,銅轉(zhuǎn)子與動力機轉(zhuǎn)速一致,在運行過程中保持不變。其工作原理:銅轉(zhuǎn)子和磁轉(zhuǎn)子可以自由地獨立旋轉(zhuǎn),當(dāng)銅轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,銅轉(zhuǎn)子與磁轉(zhuǎn)子產(chǎn)生相對運動,交變磁場通過氣隙在銅轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生渦流,同時渦流產(chǎn)生感應(yīng)磁場與永磁場相互作用,從而帶動磁轉(zhuǎn)子沿著與銅轉(zhuǎn)子相同的方向旋轉(zhuǎn),結(jié)果是在負(fù)載側(cè)輸出軸上產(chǎn)生扭矩,從而帶動負(fù)載做旋轉(zhuǎn)運動。通過調(diào)節(jié)永磁體和銅導(dǎo)體之間的氣隙就可以控制傳遞扭矩的大小,從而獲得可調(diào)整的、可控制的、可以重復(fù)的負(fù)載轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)負(fù)載轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。
[1] [2] 下一頁
|